| 第二例:氧气压缩机与气体膨胀机连杆螺栓 |
| 氧气压缩机与气体膨胀机上的连杆螺栓要承受150Kgf/cm2以上的拉应力,是重要的承力件,曾因断裂造成危险事故,因此要求对外购的此种螺栓(更换用备件)作磁粉探伤检查。 |
| 连杆螺栓的材料为40Cr,外形及尺寸见下图,图纸中规定应作磁粉探伤检查,不得有裂纹等缺陷。 |
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| 磁粉探伤前的准备工作:将油封好的连杆螺栓用煤油清洗干净,螺纹部分要用软刷清洗,以便保证螺纹根部清洗干净。 |
| 使用TC-500型手提式磁粉探伤机,首先进行交流电直接通电连续法(沿轴向通电)的周向磁化检查。充磁电流为交流有效值500A(约18~20D),峰值电流可计算得到为21/2·Ie=707A。磁悬液为25#变压器油50%+煤油50%,浓度为化学分析纯Fe3O4黑磁粉30克/升。发现杆部有纵向磁痕(裂纹和发纹)见下图。 |
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| 然后作纵向磁化检查:利用磁粉探伤机配件中的线圈框架(纵向长度为14.5cm,直径19cm),将探头电缆端头用螺栓连接缠绕在框架上6匝作为磁化线圈,将连杆螺栓放置在线圈框架中用连续法检查有无存在横向缺陷,电流为交流500A(有效值)。 |
| 退磁:周向磁化检查-纵向磁化检查完成后,对于未发现缺陷的连杆螺栓即作退磁处理,同样利用该磁化线圈,退磁电流为交流500A(有效值),将连杆螺栓置于线圈内侧,在线圈通电的同时把连杆螺栓沿线圈轴向缓慢移出到距离线圈1米以外才结束通电,完成退磁。 |
| 探伤结果:共探测87件,发现纵向缺陷的有64件,均为发纹及裂纹,未发现有横向缺陷。据此向生产厂提出了索赔,避免了事故隐患和工厂的经济损失。 |
| 讨论:该批连杆螺栓也是在1980年检查的,除了同上例一样因为没有A型试片和高斯计、磁强计而存在的缺点外,还有一个所使用标准是否恰当的问题。 |
| 根据笔者的调研了解到,当时国内的氧气压缩机制造业对该类螺栓出厂检验仅仅是以1.5D的交流电周向磁化检查。从我们探伤检查的结果分析并结合以往螺栓断裂故障的分析来看,显然1.5D的磁化规范太低,而且还不做纵向磁化就更不合理了,因为连杆螺栓工作在高拉伸应力状况下,一旦存在横向缺陷则更加危险。但是我们采用了相近于20D的周向磁化规范,甚至超出了HB/Z 5002-74的最严规范(15D),看来也是偏高了。 |
| 对于该连干螺栓采用纵向磁化的规范是否合适,我们根据英国标准BS6072-81来回顾: |
| BS标准要求 NI=22000/(L/D) I取交流电有效值。本例的L/D=190/28≈6.79和(183+18)/25=8.04,则NI=22000/6.79≈3240,I=500A,则N=6.48匝,以及22000/8.04≈2736,I=500A,则N=5.47匝,可见I=500A时取N=6匝是合适的。 |
| 但是按HB/Z 5002-74《磁粉探伤说明书》第VII节第23条和第24条规定线圈中心磁场强度H=0.4πNI·cosα/L (L-线圈长度,cm;N-线圈匝数;α-线圈轴与其对角线夹角;I-电流强度,A)来看,在2<(L/D)<10的情况下,H=~250(Oe)/3(连续法)≈83 Oe,因为线圈L=14.5cm,cosα=14.5/(14.52+192)1/2≈0.6,则83 Oe=0.4πN·500·0.6/14.5,求得N≈3匝,因此按HB/Z 5002-74来说,本例在I=500A时取N=6匝是偏严了。 |
| 但是按HB/Z72-83标准来说,因为要求NI=32000/(L/D),按电流有效值计算,本例的N应分别为9.4匝和8匝,按峰值电流计算则为6.7匝和5.6匝。 |
| 至于英国BS标准与当时执行的航标在规范的松严方面未作进一步的深入比较,但是可以认为在本例中我们采用的规范是偏严的,鉴于当时对该螺栓的冶金力学验收标准并不明确(图纸中仅笼统地规定应作磁粉探伤检查,不得有裂纹等缺陷),而制氧机行业的磁粉探伤规范又过于偏松,为了确保氧气压缩机与气体膨胀机的安全使用,我们还是采用了较严格的磁粉探伤规范。 |